排氣消音器改造案例
瀏覽數量: 1 作者: 本站編輯 發布時間: 2025-07-23 來源: 本站
["wechat","weibo","qzone","douban","email"]
排氣消音器改造案例
項目背景
某化工現場使用的某知名品牌壓縮機的排氣消音器,使用工況為全天年24h不間斷作業;期間排氣消音器的內筒與外筒的連接部分產生裂紋導致破損,進而影響了設備的正常使用,導致產能下降。
在經過我司維修工程師拆解后,其部分過程圖片如下:


經過檢查分析,判斷造成設備損壞的主要原因有以下幾個方面:
1、內筒與外筒連接處采用點焊,焊接不夠牢固,尤其是薄壁件對于焊接工藝要求較高;
2、連接內筒和外筒之間的導向罩壁厚太薄,剛度不夠,壓縮機運行期間在這個位置容易形成共振從而加劇損壞;
3、內筒中間懸空,缺少支撐導致強度不足,容易形成共振;
4、內筒兩端蓋板點焊連接,焊接不夠牢固。
解決方案
通過上述原因的思考,重新對內筒整體進行設計改良,主要體現在以下幾個方面:
1、內筒沖孔網板加厚處理(從原設計***變更為***);
2、導向罩(進排氣口)厚度增加,導向罩插入外筒進行圓周滿焊,導向罩與內筒沖孔網板的相貫線位置也增加翻邊,進行內外焊接,增加焊接強度;
3、內筒主體兩端蓋板加厚,并增設翻邊,進行內外焊接,增加焊接強度;
4、內外筒之間中間部分,增加固定支撐結構,提高整體的剛性以及穩定性,減少共振。

本方案示意圖
我司施工過程
1.打開消音器端蓋,取出內部鐵絲網填充物;

2.取出破損的內筒;

3.設計改良制作的新內筒;

4.設計改良后將新內筒固定至消音器內;

5.檢查所有的焊接/連接位置的可靠性;
6.更換端蓋密封墊片;
7.將所有填充物按照要求壓入消音器內;
8.外觀處理補漆;
